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历史上六月发生的危险化学品事故

一、国内事故

石油化工

中国石油大连石化分公司三苯罐区“6·2”较大爆炸火灾事故

2013年6月2日,中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司第一联合车间三苯罐区在动火作业过程中发生爆炸着火,造成4人死亡,直接经济损失697万元。事故发生的直接原因是:承包商作业人员在第一联合车间三苯罐区小罐区杂料罐罐顶违规违章进行气割动火作业,切割火焰引燃泄漏的甲苯等易燃易爆气体,回火至罐内引起储罐爆炸,并引起附近其他三个储罐相继爆炸着火。

山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故

2017年6月5日,山东省临沂市金誉石化有限公司装卸区的一辆运输石油液化气罐车,在卸车作业过程中发生液化气泄漏爆炸着火事故,造成10人死亡、9人受伤。事故的直接原因是:运载液化气罐车在卸车栈台卸料时,快速接头卡口未连接牢固,接头处发生脱开造成液化气大量泄漏,与空气形成爆炸性混合气体,遇点火源发生爆炸。

河北石家庄炼化“6·15”火灾事故

2016年6月15日,河北省石家庄市中石化石家庄炼化分公司220万吨/年催化裂化装置烟气脱硫脱硝设施吸收塔发生火灾事故,造成4人死亡。事故直接原因是:作业人员在烟囱顶部防腐补焊作业过程中,由于隔离措施不到位,电焊焊渣从缝隙落到了除雾器层,引发聚丙烯材质的除雾器着火,高温烟气沿烟囱排出,造成作业人员高温和中毒窒息死亡。

北京东方化工厂“6·27”罐区特大火灾爆炸事故

1997年6月27日,北京东方化工厂发生爆炸火灾事故,造成9人死亡,39人受伤,直接经济损失1.17亿元。事故的直接原因是:从铁路罐车往储罐卸轻柴油时开错阀门,使轻柴油进入了满载的轻柴油罐,导致轻柴油从罐顶大量溢出,溢出的轻柴油油气在扩散过程中遇到明火爆炸,继而引起罐区内乙烯球罐和其他储罐爆炸和燃烧。

中石油辽阳石化分公司“6·29”原油罐爆燃事故

2010年6月29日,中石油辽阳石化分公司炼油厂原油输转站原油罐在清罐作业过程中,发生爆燃事故,致使罐内作业人员5人死亡,5人受伤,直接经济损失150万元。事发时,作业人员正在对原油输转站1个3万立方米的原油罐进行现场清罐作业。作业过程中,产生的油气与空气混合,形成了爆炸性气体环境,遇到非防爆照明灯具发生闪灭打火,或作业时铁质清罐工具撞击罐底产生的火花,导致发生爆燃事故。

南京金陵石化公司炼油厂“6·30”爆炸事故

1993年6月30日,江苏省南京市金陵石化公司炼油厂铂重整车间供气站发生爆炸,造成3人死亡,2人受伤,直接经济损失26.8万元。事故的直接原因是:企业为做开工准备,由外厂购来的小瓶电解氢往V204/4氢气钢瓶充灌氢气,当V204/4氢气钢瓶压力达10.4MPa时,停止充灌并拆装管线上的盲板,这时V204/4顶部的7号阀内漏,泄出的高压气体产生静电火花或钢制工具摩擦撞击产生火花,导致钢瓶爆炸。

精细化学品

浙江绍兴林江化工股份有限公司“6·9”爆燃事故

2017年6月9日,浙江林江化工股份有限公司在中试生产一种农药新产品过程中发生一起爆燃事故,造成3人死亡、1人受伤。事故的直接原因是:林江化工试验的新产品涉及到一种不稳定的中间体,其反应特性是40℃以下缓慢分解,随温度升高分解速度加快,至130℃时剧烈分解。林江化工在不掌握新产品及中间体理化性质和反应风险的情况下,利用已停产的工业化设备进行新产品中试,在反应釜中进行水汽蒸馏操作时,夹套蒸汽加热造成局部高温,中间体大量分解导致反应釜内温度、压力急剧升高,最终发生爆燃事故。

浙江温州瑞安化工厂“6·14”反应釜爆炸事故

1993年6月14日,浙江省温州瑞安化工均三甲苯胺车间配酸工段反应釜发生爆炸,事故共造成3人死亡,9人重伤,5人轻伤,厂房被毁,经济损失200多万元。事故发生前,企业为使生产染料中间体过程中不再产生大量废硫酸,进行了工艺路线改进。在对工厂生产设备进行改装后,未经小试、中试即直接投料进行工业化试生产,导致投料后反应釜发生强烈反应并爆炸。

吉林省农安县柴岗兴发糠醛有限责任公司“6·18”爆炸事故

2018年6月18日,吉林省农安县柴岗兴发糠醛有限责任公司在停产期间违法生产,水解车间10号水解反应釜发生爆炸事故,造成3人死亡、3人受伤,车间楼体坍塌。事故直接原因是:企业停产期间违法生产,安全阀失效,水解反应釜超压爆炸。

郑州市食品添加剂厂“6·26”库房过氧化苯甲酰爆炸事故

1993年6月26日,河南省郑州市食品添加剂厂发生爆炸事故,造成27人死亡,33人受伤,经济损失约300万元。库房过量存放过氧化苯甲酰是导致爆炸的直接原因。事故发生的其他原因有厂房布局不合理、仓库与办公室混用,而且对职工随便吸烟无任何限制。

天津大华化工厂“6·26”化工原料爆炸事故

1996年6月26日,天津津西大华化工厂发生爆炸事故,造成19人死亡,14人受伤,直接经济损失120多万元。事发前几日持续高温,厂房房顶为石棉瓦,隔热性差,高温促进了氧化剂的燃烧过程。氧化剂氯酸钠和有机物发生氧化反应放热,热量又加速了其氧化反应,该循环最终导致有机物和可燃物燃烧。救火过程中泼向氯酸钠(强氧化剂)的酸性水,加速了氧化剂的氧化分解过程,产生大量氯酸。氯酸及氯酸钠混合物爆炸产生的高温高压气体引起了2,4-二硝基苯胺的爆炸。

河南开封旭梅生物科技有限公司“6·26”较大燃爆事故

2019年6月26日,开封旭梅公司天然香料提取车间发生一起燃爆事故,造成7人死亡,4人受伤,直接经济损失约2000余万元。事故直接原因是:工人错误操作,使应该常压运行的设备带压运行。制造厂商在《2000升茶叶提取设备使用说明》中规定“本设备的整个提取过程是在密闭的循环系统内常压状态完成提取”,事故发生时,工人在没有开启1号提取罐上部破真空阀门,同时也没有开启冷凝接收罐下部阀门的情况下,加热罐内物料乙醇和红枣进行枣子酊提取操作,致使罐内超压,放料盖爆开,高温乙醇液体从罐内大量泄出被静电引燃,挥发的乙醇气体遇明火发生爆炸,车间装置附近存放的乙醇及含乙醇提取液造成火势进一步扩大和蔓延;开封旭梅公司擅自变更设备工艺和用途,1号提取罐是开封旭梅公司定制设备,经专家论证,该提取罐不适用于乙醇提取工艺,2019年4月份,开封旭梅公司开始使用1号茶叶提取罐制作红茶提取液(试生产),6月24日,又将该茶叶提取设备作为枣子酊提取设备,擅自把水提工艺(溶媒为水)更改为醇提工艺(溶媒为乙醇)。

内蒙古通辽油脂化工厂“6·27”癸二酸车间水解釜爆炸事故

1992年6月27日,内蒙古通辽油脂化工厂葵二酸车间水解釜因选材不当发生爆炸,造成8人死亡,4人重伤,10人轻伤。事故的直接原因是:水解釜内介质在加压和较高温度下,对釜壁的腐蚀以及介质对釜内壁的冲刷和磨损造成釜体壁厚迅速减薄,使水解釜不能承受工作压力,从而发生了物理爆炸。

辽宁大连染料厂“6·28”剧毒气体泄漏事故

1988年6月28日,辽宁省大连染料厂甲苯二异氰酸酯四苯车间发生剧毒气体泄漏事故,造成3人死亡,3人经抢救脱险,另有79人住院观察。事故的直接原因是:车间内3号高温光化锅的圆板式视镜发生破碎,致使正在进行光化反应的4.5吨有毒气体(含光气、氯化氢等)喷出,在使用氨气对光气进行破坏时,喷出的光气与氨气反应形成的一条距地面50~60m、宽50~80m的白色雾带顺风飘散,对周围居民及海港油区造成了影响。

化肥

江苏南化公司氮肥厂“6·2”氮氧化物中毒窒息事故

1993年6月2日,江苏南化公司氮肥厂硝酸车间发生一起氧化氮中毒事故,造成3人中毒死亡。事故的直接原因是:硝酸车间停车大修置换时,作业工人错抽盲板,导致氧化氮气体从碱吸收循环槽逸出,导致中毒。

山东潍坊华浩农化有限公司“6·5”较大淹溺窒息事故

2016年6月5日,山东潍坊华浩农化有限公司水溶肥生产车间发生一起淹溺窒息事故,造成3人死亡,直接经济损失约240万元。操作人员开泵欲将罐内原料送入后续设备,但发现物料不能抽出,于是在未进行氧浓度及有毒气体浓度检测、未佩戴个体防护用品的情况下到罐内查看情况,因缺氧窒息;另2名工人未佩戴个体防护用品盲目进入罐内施救,同样因缺氧窒息死亡,导致事故后果扩大。

昆明市安宁齐天化肥有限公司“6·12”硫化氢中毒事故

2008年6月12日,云南省昆明市安宁齐天化肥有限公司在脱砷精制磷酸试生产过程中发生硫化氢中毒事故,造成6人死亡、29人中毒。事发时,操作人员正在向磷酸槽加入硫化钠水溶液。在调节底部阀门时,发现该阀门不能关闭,硫化钠水溶液持续流入磷酸槽,使磷酸槽中的硫化钠严重过量,产生的大量硫化氢气体从未封闭的磷酸槽上部逸出,导致部分现场作业人员和赶来救援的人员先后中毒。

广西壮族自治区苍梧氮肥厂“6·14”煤渣堆放场爆炸事故

1982年6月14日,广西壮族自治区苍梧氮肥厂造气煤渣堆放场发生爆炸,造成7人死亡,1人重伤,3人轻伤。事故的直接原因是:灼热的煤渣遇水后产生水煤气并积存在煤渣间隙内,当装渣工人从下部掏挖时,渣堆松动并发生坍塌,渣堆内的煤气遇到上面塌落的炽热煤渣而发生爆炸。

福建邵武市二化肥厂“6·15”一氧化碳中毒事故

1989年6月15日,福建省邵武市第二化肥厂脱硫工段发生一氧化碳中毒事故,造成4人死亡,5人受伤。事发工段共有4个内装活性炭的脱硫罐,1#、3#碳床排污阀泄漏比较严重,2#碳床进口阀严重内漏,盲板严重变形下凹,拆2#炭床进口盲板使其偏移时,有毒气体从进口阀漏入2#炭床内,再通过已打开的排污阀进入排污管,之后进入4#炭床内。在装填4#脱硫罐炭床活性炭及拆除2#炭床气体进口盲板时,进入罐内人员先后一氧化碳中毒。

湖北省宜化集团公司“6·18”脱碳工段洗涤塔爆炸事故

1998年6月18日,湖北省宜化集团股份有限公司脱碳工段洗涤塔发生爆炸事故,造成4人死亡,3人受伤,直接经济损失约18万元。发生爆炸的脱碳工段洗涤塔是1986年由液化气储罐改装而成,未经设计部门同意,也未请专业压力容器检测部门定期检测,只是定期自检壁厚。事故发生前未能发现洗涤塔底长期被冲刷减薄的事故隐患,致使事故发生。

黑龙江北大荒农业公司浩化分公司“6·18”中毒事故

2015年6月18日,黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司造气车间发生一起3人窒息死亡事故。事故的直接原因是:造气车间作业人员在未办理进入受限空间审批手续、未佩戴防护用品的情况下,1人进入磨煤工段煤浆添加剂地下溶解池内发生窒息,另有2人未采取防护措施盲目施救,导致事故扩大。

江苏省睢宁县化肥厂“6·22”活性炭脱硫塔煤气中毒事故

1989年6月22日,江苏省睢宁县化肥厂碳化车间在检修活性炭脱硫塔时由于未加盲板隔绝,造成3人死亡,4人中毒受伤。事故的直接原因是:碳化车间对检修的设备没有采取与系统隔绝、加盲板切断气源的措施,在既没办理进塔作业许可证,又无人监护的情况下,检修人员擅自进入容器内,造成1人中毒。车间没有采取切断气源等有效措施组织施救,导致中毒事故扩大。

内蒙古鄂尔多斯伊东九鼎化工公司“6·28”爆炸事故

2015年6月28日,内蒙古鄂尔多斯伊东九鼎化工有限责任公司发生爆炸着火事故,造成3人死亡、6人受轻伤。此次爆炸是由于三气换热器存在质量问题,在前四次修焊过的脱硫气进口封头角接焊缝处存在贯通的陈旧型裂纹,引发低应力脆断导致脱硫气瞬间爆出。因脱硫气中氢气含量较高,爆出瞬间引起氢气爆炸着火,造成正在附近检修及保温作业的人员伤亡。

化学制药

辽宁省葫芦岛世星药化公司“6·20”中毒窒息事故

2018年6月20日,辽宁省葫芦岛市世星药化有限公司发生一起受限空间窒息事故,造成3人死亡。事发前,对氯苯胺车间一名操作工在岗位门口看到车间值班主任等3人在1#对氯苯胺结晶釜旁(该结晶釜因工艺原因于2018年3月底停用,一直用氮气保护,氮气压力2公斤)。约22时,该操作工发现3人晕倒在釜内,报警后当地消防队于22时15分赶到事故现场,对罐内吹扫后将3名被困人员救出,3人经抢救无效死亡。事故直接原因是:3人通过人孔进入氮气保护的1#对氯苯胺结晶釜,因氮气窒息死亡。

农药

河南信阳化工总厂农药分厂“6·11”氯化工段中毒事故

1994年6月11日,河南省信阳化工总厂农药分厂氯化工段发生中毒事故,造成3人死亡,8人中毒。事发时,农药分厂甲基1605车间氯化工段2号水洗罐下部堵塞,于是停罐并打开上部人孔进行处理。当班3名工人,其中1人配戴过滤式防毒面具下罐,班长在外监护。工人下到罐内即昏倒,班长向内探头也昏倒,另外1名工人发现后喊人抢救,其他工段的工人参加抢救,结果造成罐内罐外11人中毒,其中3人经抢救无效死亡。

煤化工

内蒙古乌海华资煤焦公司“6·27”爆炸事故

2017年6月27日,内蒙古自治区乌海市华资煤焦有限公司化产车间脱硫工段发生一起爆炸事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:脱硫溶液循环罐中的溶液来自于再生塔,其主要成分是氨水,还可能含有其他可燃性挥发气体,氨气或其他可燃性挥发气体与吸入的空气形成爆炸性混合气。该公司机修班在未办理动火作业票的情况下在脱硫溶液循环罐顶安装管道,切割或焊接形成的点火源引爆了罐内的爆炸性混合气体,致使罐顶3人死亡。

其他

浙江省台州丰润生物化学公司“6·12”硫化氢中毒事故

2009年6月12日,浙江省台州丰润生物化学有限公司发生硫化氢中毒事故,造成3人死亡,2人中毒。事发时,1名施工人员下到约10米深的地下桩孔底部作业,因硫化氢含量过高致其中毒晕倒,后有4人在未佩戴任何防护用品的情况下盲目施救,也相继中毒晕倒。

二、国外事故

前苏联乌德市“6·3”液化石油气泄漏致客车脱轨事故

1989年6月3日,前苏联巴什基尔自治共和国首都乌德市附近,从管道泄漏的液化石油气发生爆炸,使通过附近的一列客车脱轨,并与对面另一辆客车相撞,造成600多人死亡,500多人受伤。事故的直接原因是:输送管道破损,漏出的液化石油气充满现场附近丘陵之间的山谷,输送站管理人员已注意到管道压力下降,于是调节泵加压,结果导致更多的液化石油气泄漏。这时,一列电力客车通过现场,客车的导电弓产生的火花引发爆炸。

加纳“6·3”加油站爆炸事故

2015年6月3日,加纳首都阿克拉市中心一处加油站起火爆炸,造成200多人死亡。起火的加油站位于阿克拉最繁华的恩格鲁马转盘附近,处于低洼地带,周围有公共汽车站和集贸市场,人口密集。事故发生时,因连降暴雨,积水很深,交通瘫痪,许多被困民众前往加油站躲雨休息。事故的直接原因是:大雨造成加油站内泄漏的柴油和汽油流向附近住宅,在附近货车停泊处遇火源,油品被引燃并导致加油站爆炸。

美国东海岸费城能源解决方案公司炼油厂爆炸事故

2019年6月21日,美国东海岸费城能源解决方案公司炼油厂氢氟酸烷基化装置发生爆炸,造成5人轻伤。据美国NBC电视频道报道,数英里之外可以看到火灾,爆炸产生的浓烟覆盖了费城中心城区和南费城的大部分地区。事故原因:氢氟酸烷基化装置的管道回路系统中的一段弯头由于腐蚀变薄,进而发生破裂,管道内的丙烷泄漏,最终发生火灾爆炸事故。

美国密西西比州帕斯卡古拉燃气厂火灾爆炸事故

2016年6月27日,美国密西西比州帕斯卡古拉燃气厂甲烷、乙烷、丙烷及其他烃类发生重大泄漏,随后被引燃发生火灾爆炸,造成该厂关闭长达6个多月,周边居民撤离。事故原因:可能是由于热疲劳导致的铝钎焊换热器(BAHX)失效。没有可靠的工艺来保证换热器的机械完整性,导致了设备发生故障,烃类物料泄漏,最终发生火灾爆炸。

美国路易斯安那州盖斯马市威廉姆烯烃厂火灾事故

2013年6月13日,美国路易斯安那州盖斯马市威廉姆盖斯马烯烃厂发生再沸器破裂、丙烷泄漏火灾事故,造成2人死亡,167人受伤。事故原因:丙烯分馏装置的再沸器因进行非常规行操作,将其与减压装置隔离后引入外部热源,导致再沸器内部的液态丙烷混合物料温度急剧增加,导致再沸器破裂,液态丙烷泄漏并形成蒸气云,最终发生火灾事故。

日本狮子株式会社千叶工厂甲醇精馏塔爆炸事故

1991年6月26日,日本狮子株式会社千叶工厂,在新型表面活性剂“α-磺基脂肪酸酯”生产中,由于甲醇和过氧化氢反应生成微量的甲基过氧化物,并在精馏塔停止运转过程中,在局部从0.1%浓缩到百分之几十而发热,导致精馏塔发生爆炸,造成2人死亡,13人受伤,塔及周围设施遭到严重破坏,爆炸碎片和冲击波使工厂内319个场所遭到破坏。

事故原因:(1)在漂白过程中,残留的无水硫酸和添加的甲醇发生副反应生成甲基硫酸,甲基硫酸只有在酸性条件下,与过氧化氢反应生成甲基过氧化物。而甲基过氧化物在弱酸性水溶液中较稳定,几乎不分解,但在中性和碱性溶液中不稳定,随着温度的升高而加速分解;(2)在正常运行时(回流比为5),甲基过氧化物最大浓度不超过百分之几,在进行“全回流操作”时,甲基过氧化物的浓度被浓缩到百分之几十;(3)事故发生当日,中和工段的pH计发生故障,使中和的烧碱量减少,溶液呈酸性,甲基过氧化物不易分解,导致甲基过氧化物在塔内的滞留量由正常时的10~20kg上升至30~40kg;(4)在“焚烧操作”过程中,液相中甲基过氧化物的浓度比“全回流操作”时还大,另外,伴随着从塔顶的回流停止,也没有向塔内回流冷却甲醇液,结果导致发热速度大于散热速度,精馏塔处于温度急速升高的状态;再加上焚烧操作过程中局部的加热和塔内可动部分之间的摩擦及碰撞,甲基过氧化物失控分解放热反应,最终导致爆炸事故发生。

源:《中国外汇》

全流程汇率风险管理是企业在外汇敞口时点量化分析的基础上,从汇率风险产生源头入手,前置汇率风险管理,加强过程管控,降低汇率波动带来的不确定性。

2020年以来,人民币汇率呈现出明显的双向波动特征,为适应新形势下人民币汇率的波动特点,笔者意图从全流程管理视角出发,梳理涉外企业外汇敞口的形成和关闭,分阶段厘清外汇敞口管理主体,明确外汇敞口全流程管理思路与管控要点,以进一步提升企业风险中性管理精细度,有效保障企业经营效益。

外汇敞口时点量化分析

境内企业的记账本位币为人民币,如果在开展进出口业务时结算货币为外币,企业在合同签订之日,就将形成外汇敞口,直至采取相关汇率管理手段锁定风险敞口,并最终实现外币与人民币的兑换,企业方完成外汇敞口关闭。在持有外汇敞口时段内,企业将承担汇率波动风险。由此可见,企业外汇敞口形成于企业销售部门;外汇敞口的关闭来源于该贸易合同完成交割或终止。涉外企业外汇敞口主要涉及四个重要时间节点:时点一,企业外币计价合同的报价以及合同签订日期,外汇敞口形成;时点二,合同项下权利或义务的财务挂账日期,外汇敞口存续期;时点三,合同项下的外汇资金交割日期,外汇敞口存续期;时点四,企业完成外币与人民币兑换的日期,外汇敞口关闭。

在时点一,企业进行合同报价,同时也就确定了订单的成本汇率。企业一旦签订以外币计价的进出口合同,即形成了外汇敞口。虽然签订进出口合同并不满足会计入账条件,也未形成企业的资产负债,但基于合同已经完成签约,就需提前确认外汇敞口。敞口金额等于合同项下应收应付款项金额。该时期内的企业虽然不核算汇兑损益,但仍承担汇率风险。

在时点二,企业对合同项下的权利或义务进行财务挂账,即可从财务报表角度考量外汇敞口,主要有以下四种形式:一是外汇存量货币资金以及以外币计价的各种等价物,包括外汇资产、外汇负债、外汇衍生工具等。二是以外币计价的企业经营活动,包括以外币计价的应收账款以及其他完工但尚未结算的款项,以外币计价的应付账款、应付工程款等,还有其他应收应付款等。三是以外币计价的筹融资活动,包括短期借款、长期借款、应付债券等,在存续期间内构成企业外汇敞口。四是以外币计价的投资活动,包括外币应收应付股利等。

在时点三,企业完成权利或义务的外汇资金交割,出口企业收到了外汇货款,外汇敞口体现在外汇货币资金。企业依然需要按照会计核算要求,每季度末按照中国人民银行发布的中间价来核算汇兑损益。

在时点四,企业完成外币与人民币的兑换,以外币计价的涉外合同全部权利和义务转化为记账本位币,完成相应收入、成本及费用等核算,外汇敞口及时关闭。

在完成外汇敞口时点的量化分析之后,企业可以根据对不同时点外汇敞口存续相关影响因素实施前置管理,以有针对性地实现对汇率风险的全流程管控。

全流程汇率风险管控要点

一是选择恰当的订单结算货币。在汇率风险敞口形成时点,企业业务部门可尽量选择国际交易清算份额较高的货币作为订单结算货币,企业采购或者营销部门在合同谈判时,应积极主动沟通,争取选取以人民币或其他国际主流货币作为结算货币。一般而言,国际交易清算份额越高的货币,其币值相对越稳定,后期波动较小,有利于规避汇率风险。若以人民币为订单结算货币,即从源头规避了货币错配带来的汇率风险。

二是审慎确定订单预算汇率。在订单报价之前,业务部门应联合财务部门,选择相对保守且恰当的订单预算汇率。在确定订单预算汇率时,企业可考虑结算货币未来的币值变化,并结合订单回款时间节点,参考相应期限的远期汇率,以综合确定订单预算汇率,为未来企业汇率风险管理留出余地。若企业选取的是国际交易清算份额较低的货币作为结算货币,那就需要在订单预算汇率环节额外考虑该结算货币币值稳定性较差所产生的风险溢价问题。其风险溢价幅度可参考相应货币兑人民币汇率的平均波动幅度来确定。

三是在外汇敞口存续期,企业财务部门负责做好汇率风险中性管理措施的落地实施。绝对的汇率风险中性管理是指企业在签订海外订单的同时,要么形成外汇资产敞口与外汇负债敞口的自然对冲,要么开展相应的套期保值业务以锁定结算货币的汇率波动。汇率风险中性管理不能完全消除汇率风险的波动,企业可以借助资产负债的匹配、恰当地开展套期保值业务,将汇率波动带来的影响控制在企业可以接受的范围内。

四是搭建全流程汇率风险管理监测和预警体系。通过搭建全流程汇率风险管理监测和预警体系,企业可实现外汇敞口横向全覆盖监测,并进一步实现企业汇兑损益动态的全程预警。涉外企业可以以海外订单为起点,将海外订单重要要素纳入统一的合同信息系统进行标准化管理,自动生成外汇现金流状况;在此基础上,对应未来的时间序列,并结合金融市场外汇走势,搭建外汇敞口的量化监测体系,跟踪现金流变化,对未来汇兑损益进行预警,实现外汇敞口闭环管理。根据对外汇敞口的时点分析,该信息系统应能覆盖外汇敞口形成、敞口监测和敞口关闭三个时间节点。企业相关职能部门需按照职责分工维护基础信息和汇率市场实时状况,并按季度确定公司接受损益状况的阈值,形成汇率风险的闭环监测和预警。

汇率风险全流程管理策略分析

一是尽量降低外汇敞口的余额。汇兑损益计算公式为:期末汇兑损益=期末外汇敞口×(期末外汇汇率-期初末外汇汇率)

根据该公式可知,企业汇兑损益的影响因素取决于两方面:一方面是期末企业持有的外汇敞口,另一方面是期初到期末的汇率波动。因此,企业外汇货币资金余额不可过多,一般而言,通过套期保值管理汇率风险后,“企业剩余外汇敞口/企业净资本”应控制在一定范围内(如5%),才能在多数情况下将汇率风险控制在企业可承受的范围内。此外,企业在持有外汇敞口期间内,还应密切关注外汇市场走势,一旦汇率优于或者接近预算汇率,企业可办理远期结售汇等基础性外汇衍生产品,以规避汇率波动风险。尤其是在外汇敞口较大情况下,企业不宜观望或等待。

二是制订有效的应对外汇资产敞口所形成的汇率风险管理措施。首先,企业应从管理外汇敞口余额着手,降低或者消除外汇资产类敞口,进而降低汇率风险。对于外汇货币资金敞口,一旦汇率优于预算价格,企业可对应办理金融机构即期结汇业务。其次,降低汇率波动幅度,主动办理金融衍生产品,锁定该外汇资产的未来换汇汇率。对于外汇应收账款类敞口,由于无法降低或者消除该类资产,可与金融机构叙做金融衍生产品来锁定未来换汇汇率,对应办理金融机构远期结汇、远期外汇买卖、外汇期权等业务。此外,公司还可主动去形成新的相同币种、相近期限、相近金额的外汇负债,从而与外汇资产敞口形成反方向对冲。比如企业可根据外汇应收账款敞口情况主动举债并及时结汇,用未来到期的应收账款偿还到期借款,不但可对冲外币举债成本,还可获得借款结汇后的人民币利息收入。企业可综合考虑成本后,制订具体实施策略。

三是针对外汇负债所形成的汇率风险进行有针对性的管控。首先,从外汇负债余额着手,降低或者消除外汇负债类敞口。企业进口采购业务在可能的情况下,应优先选择人民币结算。其次,在已经形成外汇负债敞口的情况下,降低汇率波动幅度,主动办理金融衍生产品,尽量提前锁定未来因履行负债义务办理购汇所产生的汇率成本。此外,还可主动形成相同币种、相近期限、相近金额的外币资产来对冲外币负债。

当前,影响汇率走势的因素越来越复杂,除宏观经济基本面以外,各种政治驱动事件、突发性事件、投资者心理预期等,也都会对汇率产生程度不同的影响。涉外企业始终都面临着汇率风险的严峻考验。新的形势下,企业应恪守汇率风险中性管理原则,加强外汇敞口全流程管控,前置汇率风险管理时点,借助信息化手段不断提升管理精细度,为企业生产经营保驾护航。

作者单位:中车财务有限公司国际业务部

历史上八月发生的危险化学品事故

一、国内事故

石油化工

河北沧州中捷石化有限公司“8·10”火灾事故

2017年8月10日,河北沧州中捷石化有限公司发生一起火灾事故,造成2人死亡、12人受伤。事故的直接原因是:120万吨/年催化裂化装置气压机出口冷却器内漏,在组织维保单位更换冷却器出口阀门过程中,未对系统进行有效隔离,造成凝缩油自吸收塔窜入冷却器出口并泄漏扩散,遇金属撞击火花闪燃,造成现场作业人员伤亡。

辽宁大连石化“8·17”火灾事故

2017年8月17日,中国石油大连石化公司140万吨/年重油催化裂化装置原料泵发生泄漏着火事故,造成原料泵上部管廊及空冷器等部分设备损坏。事故的直接原因是:生产过程中原料油泵驱动端轴承异常损坏,导致原料油泵剧烈振动,造成密封波纹管断裂,泵出口预热线断裂,引起油料泄漏着火。

甘肃兰州石化公司“8·27”较大硫化氢中毒事故

2002年8月27日,兰州石化分公司炼油厂北围墙外西固环形东路发生硫化氢气体泄漏导致人员中毒事故,造成5人死亡、45人不同程度中毒。事故的直接原因是:烷基化车间作业人员违规操作,将废酸沉降槽中的部分酸性废油排入含硫污水系统。排放的高浓度废酸与含硫污水中的硫化物反应产生硫化氢气体。随着反应的不断进行,大量硫化氢气体在污水管道内积聚、扩散,并通过未封闭的观察井排出,较高浓度的硫化氢气体沿地面扩散到公路上,造成过往汽车内的人员和路上行人中毒、死亡。

煤化工

宁夏中卫联合新澧化工有限公司“8·29”较大爆炸事故

2019年8月29日,中卫联合新澧化工有限公司2#煤气发生炉在运行过程中发生一起爆炸事故,造成4人死亡、3人受伤。事故的直接原因是:2#煤气发生炉夹套锅炉严重缺水运行,违规操作补水,发生剧烈气化造成夹套锅炉爆炸。

福建建瓯金峰化工气体有限公司“8·31”较大爆炸事故

2019年8月31日,建瓯市金峰化工气体有限公司在停产检修期间,1名安全员与2名检修作业人员在对湿式乙炔气柜进行动火作业时,乙炔气柜发生闪爆造成3人死亡。事故的直接原因是:雇佣无资质人员实施动火作业,作业前没有对气柜内乙炔气体进行置换排气和浓度检测,违章指挥动火作业,引起气柜内残余乙炔与空气形成的爆炸性混合物闪爆。

精细化工

山东武城康达化工有限公司“8·4”较大中毒窒息事故

2006年8月4日,山东武城康达化工有限公司一分厂甲氧基乙酸车间发生二氧化氮中毒事故,导致4人死亡、4人受伤。事故的直接原因是:1名操作工由人孔处进入甲氧基乙酸反应釜内作业,发生二氧化氮中毒窒息。在无任何防范措施的情况下,先后多人进入反应釜内施救,导致中毒窒息。

天津宜坤精细化工公司“8·7”重大爆炸事故

2006年8月7日,天津市宜坤精细化工科技开发有限公司硝化车间反应釜发生爆炸,事故造成10人死亡、3人受伤。事故的直接原因是:5号硝化反应釜滴加浓硫酸速度控制不当,使釜内化学反应热量迅速积聚,又未能及时进行冷却处理,导致5号硝化反应釜发生爆炸。爆炸的冲击力及碎片引起3号、4号、6号反应釜相继爆炸。

浙江宁波江宁化工有限公司“8·7”较大中毒窒息事故

2013年8月7日,浙江省宁波江宁化工有限公司正在施工的顺酐装置发生作业人员中毒窒息事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:分包商的3名无证射线检测作业人员违章进入顺酐反应器进行焊缝探伤作业,因与反应器连接的氮气管道未安全隔绝,气相侧操作员误开氮气管道阀门,将氮气通入反应器中,导致3人窒息死亡。

安徽丰原(宿州)生物化工有限责任公司“8·10”较大中毒事故

2009年8月10日,安徽丰原(宿州)生物化工有限责任公司5万吨无水乙醇项目在分子筛装填过程中发生乙醇中毒事故,导致3人死亡、1人受伤。事故的直接原因是:承建单位施工人员在未办理进入受限空间作业票、未采取任何防护措施的情况下进入分子筛罐内作业,吸入乙醇蒸气中毒晕倒。2名监护人员发现后,未采取防护措施进入罐内救人,导致3人死亡。

山东东营滨源化学有限公司“8·31”重大爆炸事故

2015年8月31日,山东东营滨源化学有限公司年产2万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混二硝基苯装置在投料试车过程中发生爆炸事故,造成13人死亡。事故的直接原因是:车间负责人违章指挥,安排操作人员违规向地面排放硝化再分离器内含有混二硝基苯的物料,混二硝基苯在硫酸、硝酸以及硝酸分解出的二氧化氮等强氧化剂存在的条件下,自高处排向一楼水泥地面,在冲击力作用下起火燃烧,火焰炙烤附近的硝化机、预洗机等设备,使其中含有二硝基苯的物料温度升高,引发爆炸。

无机化工

黑龙江哈尔滨凯乐化学制品厂“8·5”较大爆炸事故

2011年8月5日,哈尔滨凯乐化学制品厂发生爆炸,导致3人死亡、1人受伤。事故的直接原因是:4名工作人员对亚氯酸钠及柠檬酸进行分装操作时,亚氯酸钠固体遇到明火或其它点火源引起着火和燃爆,导致库内存放的桶装亚氯酸钠爆燃。

浙江中蓝新能源材料有限公司“8·15”较大爆炸事故

2023年8月15日,浙江省湖州市中蓝新能源材料公司在停产后第一次投料时,高氯酸锂堵塞配制釜进料切断阀,在疏通过程中高氯酸锂分解爆炸,导致3人死亡。事故的直接原因是:因固体原料高氯酸锂堵塞加盐气动阀,当班操作员工采用工具凿、刮、挖等危险作业方式进行疏通,导致吸附有机溶剂高氯酸锂发生爆炸。

山东国金化工厂“8·25”较大爆炸事故

2012年8月25日,山东国金化工厂双氧水车间发生爆炸事故,造成3人死亡、7人受伤。事故的直接原因是:钯催化剂及白土床中氧化铝粉末随氢化液进入到氧化塔中,引起双氧水分解,使塔内压力、温度升高。紧急停车后,未采取排料、泄压等应急措施,高温、高压导致氧化塔上塔爆炸。

有机化工

广西河池广维化工股份有限公司“8·26”重大爆炸事故

2008年8月26日,广西壮族自治区河池市广维化工股份有限公司有机厂发生爆炸事故,造成21人死亡、59人受伤,厂区附近3公里范围共11500多名群众疏散。事故的直接原因是:储存合成工段醋酸和乙炔合成反应液的CC-601系列储罐液位整体出现下降,导致罐内形成负压并吸入空气,与罐内气相物质(90%为乙炔)混合、形成爆炸性混合气体,并从液位计钢丝绳孔溢出,被钢丝绳与滑轮升降活动产生的静电火花引爆,随后罐内物料流出,蒸发成大量可燃爆蒸气云随风扩散,遇火源发生波及全厂的大爆炸和火灾。

化肥

贵州兴化化工有限责任公司“8·2”甲醇储罐较大爆炸事故

2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,造成3名施工人员死亡、2人受伤。事故的直接原因是:在甲醇罐惰性气体保护设施施工过程中,因施工单位违规将精甲醇储罐顶部备用短节打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体通过管道与大气连通,空气进入罐内。罐内甲醇-空气混合气体通过配管外泄,遇精甲醇罐旁违章动火作业的电焊火花,引起管口区域爆炸燃烧,并通过连通管道引发罐内甲醇-空气混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,致使附近5个储罐相继爆炸。

医药

宁夏永宁多维泰瑞制药有限公司“8·4”较大中毒事故

2011年8月4日,宁夏回族自治区银川市永宁县多维泰瑞制药有限公司泵房污水管道阀门破裂,管道内硫化氢气体溢出,造成3人死亡、2人受伤。事故的直接原因是:泵房污水管道阀门突然破裂,当班班长听到异响后下去查看时昏倒,两名当班工人进入现场施救时昏倒,随后参与施救的人员分别出现不适反应。由于盲目施救,导致3人死亡。

其他

广东深圳清水河危险化学品仓库“8·5”特别重大爆炸火灾事故

1993年8月5日,深圳市安贸危险物品储运公司清水河危险化学品仓库发生特大爆炸事故,造成15人死亡、200人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。事故的直接原因是:清水河的干杂仓库被违章改作危险化学品仓库,且大量氧化剂高锰酸钾、过硫酸铵、硝酸铵、硝酸钾等与强还原剂硫化碱、可燃物樟脑精等混存在仓库内,氧化剂与还原剂接触发生反应放热引起燃烧,导致3000多箱火柴和总量约210多吨的硝酸铵等着火,后引发爆炸,1小时后着火区又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。

天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故

2015年8月12日,天津市滨海新区瑞海公司危险品仓库运抵区起火,随后发生两次剧烈的爆炸,共造成165人死亡、8人失踪、798人受伤,直接经济损失68.66亿元。事故的直接原因是:瑞海公司运抵区南侧集装箱内的硝化棉由于湿润剂散失出现局部干燥,在高温(天气)等因素的作用下加速分解放热,积热自燃,引起相邻集装箱内的硝化棉和其他危险化学品长时间大面积燃烧,导致堆放于运抵区的硝酸铵等危险化学品发生爆炸。

二、国外事故

黎巴嫩贝鲁特港“8·4”特别重大爆炸事件

2020年8月4日,黎巴嫩贝鲁特港一储存大量硝酸铵的仓库发生剧烈爆炸,事故造成超过234人死亡、6500多人受伤,爆炸产生的地震波强度相当于3.3级地震,约30万人流离失所,经济损失达100~150亿美元。事故的直接原因是:仓库焊接作业过程中产生的火花点燃了仓库内的易燃物,继而引燃了部分库内的易爆品(烟花爆竹等),导致堆放在仓库内的约2750吨硝酸铵发生爆炸。

美国得克萨斯州化工厂爆炸事故

2017年8月31日,受飓风哈维影响,美国得克萨斯州阿克玛-克罗斯比化工厂被洪水淹没后,储存在冷藏拖车里有机过氧化物发生分解,导致过氧化物和拖车燃烧,燃烧的烟雾导致21人中毒。几天后,8辆储存过氧化物的冷藏车再次发生火灾。事故总计有超过35万磅的有机过氧化物分解燃烧,事故地点半径1.5英里内的居民撤离。事故原因是:厂区被飓风哈维引发的洪灾淹没,导致工厂电力关闭,冷却系统停止运作,冷藏车内的有机过氧化物分解积热自燃。

委内瑞拉阿穆艾炼油厂特别重大爆炸事故

2012年8月25日,委内瑞拉法尔孔州帕拉瓜纳半岛的最大炼油厂阿穆艾炼油厂储油区由于天气原因,外泄的丙烷气体产生瓦斯云后遇点火源发生严重爆炸,并引发2个石脑油储罐起火。火势蔓延到炼油厂周边地区,爆炸产生的冲击波导致炼油厂对面的委内瑞拉国民警卫队营房、200幢民房和10家商店遭到破坏。事故造成48人死亡、80多人受伤,大量建筑被摧毁。事故的直接原因是:丙烷和丁烷泄漏,形成可燃蒸气云,遇点火源发生爆炸。

美国加利福尼亚州里士满雪佛龙炼油厂管道破裂火灾事故

2012年8月6日,美国加利福尼亚州里士满雪佛龙炼油厂原油装置侧线管道发生破裂,泄漏出易燃、高温的轻质汽油,汽油挥发生成大量的可燃蒸气云,可燃蒸气云形成两分钟后遇点火源起火,造成6名工人受伤。事发一周后,周边社区近15000名居民出现呼吸短促、胸痛、喉咙痛以及头痛等症状。事故原因是:侧线管道发生硫蚀,导致管道壁过薄,出现漏点发生泄漏起火。

3只ETF期权今起上市交易 吸引更多长期资金促市场发展

9月19日,深交所易方达创业板交易型开放式指数基金(ETF)、嘉实中证500ETF,上交所南方中证500ETF等3只ETF期权新品种正式上市交易,基准指数分别为创业板指数和中证500指数。本次品种扩容补充了中小市值、成长类指数的ETF期权工具。

多位市场人士解读,随着新一批ETF期权产品正式上市交易,有望进一步提高市场定价的效率,促进市场平稳,吸引更多长期资金入市,为实体经济发展营造稳定的金融环境。

丰富风险管理工具

自2015年中国证监会启动股票期权产品试点以来,国内场内ETF期权市场经历了近8年的平稳快速增长,在多层次资本市场中的重要性愈发凸显。

在中信证券研究部量化策略首席分析师王兆宇看来,本次品种扩容补充了中小市值、成长类指数的ETF期权工具,有助于健全资本市场风险管理体系,是境内金融衍生品市场发展史上的又一里程碑。

资料显示,本次新增深交所易方达创业板ETF、嘉实中证500ETF,上交所南方中证500ETF三个标的,基准指数分别为创业板指数和中证500指数。从市值分布上看,创业板指的成份股在大盘到中盘区间均有分布,中证500的成份股则集中在中盘到小盘区间;从行业分布上看,中证500指数前三大行业为医药、基础化工、电子,创业板指的前三大行业为电力设备及新能源、医药、计算机。新品种上市将提升期权对中小市值、成长类股票的覆盖度。

招商证券研究发展中心资深量化分析师王武蕾表示,对比现货市场数据,中证500和创业板指数与沪深300指数的收益相关性分别为85%和72%,与上证50指数的相关性仅为68%和54%,说明A股中小市值和创新成长风格板块的收益表现更为独立,因而投资者对相关风险对冲工具的使用需求更为强烈。

提高交易和定价效率

“期权新品种的推出有利于改善现货市场的流动性。”对于期权市场的扩容,投资者最关心的莫过于其对相关板块的影响,厦门大学王亚南经济研究院教授韩乾介绍,从实践上看,期权的推出可以催生对标的资产的交易需求,提高标的资产的交易活跃度,而标的资产流动性的提高反过来又会促进期权市场的质量,形成良性循环。

以沪深300ETF和上证50ETF为例,在期权上市前后60个交易日,嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF日均规模分别从255.3亿元、383.1亿元、238.8亿元提升到了272.8亿元、397.5亿元、311.2亿元,增长6.9%、3.7%和30.3%;日均成交额分别从3.8亿元、10.2亿元、27.8亿元提升到了8.1亿元、21.4亿元、39.1亿元,增长112.0%、109.5%和40.9%。

“由于基于同一标的资产的期权合约有多个,分别对应着不同的执行价格和到期日,市场投资者可以通过构建各种期权组合,表达自身对市场的预期。这些预期的背后其实是信息的获取和分析,所以期权价格中包含了不同维度的有关标的资产的未来信息。信息由此得以在市场上充分博弈并反映到资产价格中去,有利于提高资本市场定价效率。”韩乾进一步介绍,绝大多数实证研究显示,期权的推出有助于降低现货市场波动,缩小买卖价差,加大市场深度,提高信息传播和价格调整效率。同时,期权的推出对于现货价格的影响则是中性的,实证研究未发现存在显著的长期影响。

记者了解到,创业板ETF期权和中证500ETF期权与已上市交易的沪深300ETF期权的制度安排基本一致。

吸引并留住长期资金

从全球市场经验来看,持有股票的同时引入期权防范风险将降低组合整体净值波动,有利于吸引长期资金入市。

王兆宇测算,以截至今年8月末数据测算,本次期权扩容后,期权覆盖的A股自由流通市值从原本上证50、沪深300、中证1000的共计23.8万亿元、全市场占比65%,提升到了29.6万亿元、全市场占比81%,覆盖的市值以及行业广度均大幅提升。期权对现货市场更好的覆盖将有助于吸引长期资金入市。

韩乾表示,期权所带来的风险管理成本降低、交易效率提高和投资策略灵活性,无疑有助于解决中长期资金“愿不愿意来”以及“留不留得住”的问题。投资者可以更好地专注于资产的基本面,长期价值投资的理念就有了生根发芽的良好土壤。如此,我国资本市场的深化改革得以落到实处,资本市场生态将得到改善,韧性和稳定性将进一步提高,资本市场为实体经济发展提供长期稳定的资本支持也就有了坚实的制度保障。

韩乾称,建设多层次的资本市场需要多层次的金融衍生品体系为之保驾护航。目前,我国已逐步建立多层次融资体系,沪深两市市值达近80万亿元,市场上存在庞大的风险管理需求。让我们共同期待未来有更多的适应市场需求的金融衍生品品种上市,共同见证包括期权在内的金融衍生品体系为我国资本市场健康稳定发展和实体经济成功升级转型发挥应有的独特功能。

中石油大连4年发生8起事故 石化围城埋下火药桶

4年8起事故 大连中石油难破“魔咒”

4年8起,这是中石油在大连创造的事故纪录。

6月30日晚上7时,大连金州新区铁山中路附近一条中石油输油主管线爆裂,原油大面积泄漏,溢出的原油涌入污水管网,随后引起至少3处大火,并伴有爆炸。当晚22时20分,明火被彻底扑灭,没有人员伤亡。大连官方消息显示,肇事单位5名相关人员已被公安机关控制。

这是2010年以来大连中石油的第8起事故。有专家表示,如此高密度的事故发生绝非偶然,归根结底在于大连“石化围城”的现状埋下了事故的“火药桶”。

原油泄漏已危及大窑湾海域

7月2日傍晚,《中国经营报(博客,微博)》记者来到位于大连金州新区的铁山中路与城富街的交叉口,此乃中石油新大一线输油管线泄漏的直接漏点;铁山中路与城富街路口仍处于半封闭状态,限制车辆进入,有警察在值守。

浓重的油污气味仍弥漫在空中,被原油浸过的路面漆黑。附近下水井的井盖全部掀开,井里有活水流动,“这是用干净的水在冲刷管道。”现场的市政施工人员告诉记者。而这“干净”的水呈现出来的颜色依然是黑色。

现场有十多辆消防车、管道抢险车、市政施工车等各种作业车辆,数十位穿着中石油工作服的工人正用水枪喷出带有化学物质的水来清洗路面上的油污。

“油的气味和清洗剂的气味混一块儿,闻起来特别恶心。”路边一家沙厂的员工告诉记者,6月30日白天就有气味散出,当时不知道是什么味道,“晚上6点多,我们刚吃完饭,出来一看,涌过来的黑油已经漫过脚面,后来就跟着大家一起往外边跑。”

“原油泄漏以后,有的涌出地面,大部分涌进排污管道。”现场一位中石油工人告诉记者。

“原油泄漏之所以流入排污管道,是因为污水管道不像输油管道那样属于绝对封闭的环境,或多或少会有缝隙,原油管道压力很大,一旦泄漏,冲进排污管道也很正常。”中石油一位工程师贾文(化名)表示。

这次事故还影响到了大窑湾海域。7月2日下午,大窑湾海域仍然漂浮着排污口排出的少量原油油膜;在市政雨水、污水管线排污口与入海口的中间位置上,辽宁省海事局铺设了两道吸油拖栏,两道吸油拖栏的中间则是一条长约50米的吸油毡。

“排污通道的原油不可能完全排除干净,如果最近几天下雨,油膜可能会飘向更深的海域,这两天还要增加围油栏。”现场工作人员介绍。

辽河中路和疏港高速交会口的河两岸,仍有黑色的水从市政管网排污口流出,十余名中石油工人正在清理河面的油污。“现在油的浓度比前两天小多了,但还是乌黑的。”一位工人表示,现在是用围油栏将油污围住,同时铺设吸油毡,尽量防止原油入海。

环保部门的消息显示,市政管网中仍有大量原油残余,清理工作还需几天时间。

事发违规施工

7月1日凌晨,中石油官网消息称,“大连岳林建筑工程有限公司在金州新区路安停车场附近进行水平定向钻施工中,将中石油新大一线输油管线钻通,导致原油泄漏。溢出原油流入市政污水管网,在排污管网出口处出现明火。”

据悉,发生事故的工程项目由打算在松岚路安停车场北侧建设LNG加气站的大连德泰易高新能源有限公司(下称“易高能源”)委托大连岳林建设工程有限公司(下称“岳林公司”)施工;施工单位在为加气站配电工程实施电缆外线水平定向钻施工的时候,将输油管钻漏,导致原油泄漏。

“发生事故的这次施工未经审批,属于未经允许的盲目施工。”大连市发改委很快对外发布了肇事单位的违规事实。

据了解,这种穿越石油天然气输送管道的施工必须经发改委、安监局联合审批后才可进行。“输油管道位于地下2米,按照要求,施工应从地下4米穿过。但在施工过程中,工作人员并未严格遵守这一规定。”中石油方面也表示,施工未经批准。

大连官方7月1日成立事故调查组,全面调查事故原因,肇事单位5名相关人员当日已被公安机关控制。

岳林公司的注册地是“金州新区双丰路101号”,但该地址目前是一个冷库,该公司两年前已搬走,去向不明。记者辗转找到岳林公司一名员工,得知该公司目前已停止运营,除了已经被公安机关控制的几个人,该公司全体人员都在接受调查,不便接受媒体采访。

另一家公司易高能源位于大连科技大厦4楼,当记者到达时,被告知所有领导都在配合调查,不在公司。

对于本次事故,国家安监总局总工程师黄毅表示:“这次的问题与青岛爆燃事故不同。据我了解不是因为管道本身泄漏,因此严格意义上与管道本身维护、监控不到位造成的跑冒滴漏没有直接关联。具体责任还需要进一步调查评估。”但漏点附近人员提供的信息显示,本次事故与管道本身维护、监控不到位并非全无关系。

“管道啥时候有的我都不知道,我们这个沙厂开业将近3年了,开业后3个月左右,也就是2011年的八九月份,忽然有人来这里立牌、打桩。”前述沙厂员工透露。

所谓“立牌、打桩”,就是铁山中路与城富街交叉口附近几个大小不一的提示牌,上面写着“中国石油(601857,股吧)新大线管道”“新大复线输油管道”“输油管道易燃易爆,保护管道人人有责”以及一些禁止事项的提示。

“立牌、打桩之后一段时间,管理挺严格,每天都有人骑电动车来巡视,附近连停车都不让,时间一长来得就没那么勤了。”上述沙厂工人表示。周边多位居民也证实,“一年见不到巡线的来几回。”

4年8起事故

众所周知,大连中石油最近4年接连发生事故,仅2011年7~11月就发生了3起。

“4年8起事故,除了这次属于民营企业触发事故,其余7次都是内部问题。”中石油大连一位退休工人表示。

记者获悉,在大连市此前发起的输油气管道大排查大整治专项行动中,排查出隐患130余处,正在陆续整改,然而这些排查和整改并未挡住此次事故。除了事故原因之外,另一个值得深思的问题是,事故发生地“为什么总是大连?”

“中石油大连存在太多隐患和危机,不是外部触发就是内部触发事故,如果不改变大连目前的状况,我感到大连魔咒难破。”一位化学工程教授表示。

该教授所讲“目前状况”就是大连“石化围城”的现状。

“大连输油管网太密了!”前述岳林公司员工表示,尤其是大连开发区,当初规划的输油管线炼油厂太过密集,而且距离居民区太近,很多管线都穿过居民区。

“在长输线的敷设过程中,对所有的建筑物都应该远离。”前述中石油工程师表示,在多种管线交叉的地方必须设置明显警示标志。

《输油管道工程设计规范》规定,原油、C5及C5以上成品油管道与城镇居民点或独立的人群密集的房屋的距离,不宜小于15米;最新规定已将这一标准改为30米。

前述化学工程教授则表示,化工项目必须与居民区分开,并不是“相距30米”那样简单;更为重要的是,绝不允许各种管道交叉及近距离平行安装。

记者致电大连市发改委能源处,希望了解大连输油管网的分布情况,被告知需找发改委新闻发言人对接,但新闻发言人随后多次挂断记者的采访电话。

“最需反思的是大连市政府,大连产业导向始终没有离开过重化工业,抱着重化工业不放。”一位专家在接受记者采访时表示,大连不产石油,却布满石化产业,仅大孤山就有约40个石化项目,“大孤山放不下就放小孤山,小孤山放不下就放长兴岛、太平湾”,这种产业发展思路不对。